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1100t/h锅炉贫煤改烧烟煤改造方案及效果分析

发布时间:2021-10-07 05:11
  为解决某1 100t/h贫煤锅炉运行中锅炉热效率低、NOx超标排放等问题,进行改烧烟煤的综合技术改造。通过对制粉系统、燃烧系统及吹灰系统的配套改造,改烧烟煤后,315 MW工况下锅炉热效率提高了1.03%,改造效果明显,以期为同类型锅炉的优化改造提供参考。 

【文章来源】:电力学报. 2020,35(05)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

1100t/h锅炉贫煤改烧烟煤改造方案及效果分析


改造后制粉系统流程图

结构图,结构图,烟煤,燃烧器


改造后一次风喷口结构图

对比图,锅炉热效率,排烟热损失


表4为改造前后8种工况下的锅炉热效率测试结果,各工况下,气体未完全燃烧热损失均小于0.01%,因此不对此项损失进行对比分析,由表4可以看出,改造后与改造前相比,315 MW和195 MW工况下排烟热损失分别升高了0.23%和0.11%;270 MW工况下,排烟热损失降低了0.12%。其主要原因为改造后炉膛出口温度升高使排烟温度升高,燃烧生成烟气量也增加。改烧烟煤后,炉膛运行氧量可同比降低,以弥补因排烟温度升高造成的排烟热损失提高的部分,使排烟热损失维持在合理范围。图3为不同工况下的锅炉热效率对比图,由此图可以看出,与改造前相比,各负荷工况下锅炉效率均有不同程度的提升:在315 MW工况下,锅炉热效率提高1.03%;在270 MW工况下,锅炉热效率提高0.57%,效果显著。从表5可以看出,改造后各负荷下的飞灰及炉渣含碳量均明显降低,燃尽性明显变好,固体不完全燃烧热损失在315 MW,270 MW和195MW工况下改造后与改造前相比分别降低1.29%,0.50%和0.47%。相比改造前,各负荷下的排烟温度有所增加,主要原因为空预器入口烟温的提高及生成烟气量增加。

【参考文献】:
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本文编号:3421419

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