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高飞灰比电阻燃煤机组超低烟尘排放技术的开发应用

发布时间:2022-01-06 13:43
  某电厂锅炉飞灰具有高比电阻、高Al2O3粉尘的特点,单一电除尘方式无法达到超低排放要求,袋式除尘1000MW机组尚无运维经验。通过调查研究和对比,采用了一种基于干式除尘+湿法脱硫深度改造的烟尘超低排放技术,工程实施后已运行4年,实测烟尘排放稳定在<5mg/Nm3,满足超低排放要求,对同类机组超低排放改造具有借鉴意义。 

【文章来源】:科学技术创新. 2020,(30)

【文章页数】:2 页

【部分图文】:

高飞灰比电阻燃煤机组超低烟尘排放技术的开发应用


粉尘荷电前后粒径变化情况

流程图,流程图,电场,气流分布


为了充分利旧原有静电除尘器,采用整体式电袋结构,保留一、二电场电除尘功能,将三、四、五电场改造为袋式除尘器,对保留的第一,二电场进行恢复性大修,损坏的极板、极线、振打装置进行更换,使其充分发挥预除尘及荷电作用,实现除尘效率≥93%。将原有两电场的高压电源改为高频电源。拆除原第三、四、五电场阴阳极、振打系统和高压设备,其空间布置滤袋区,采用高效的低压行脉冲喷吹,并优选4寸淹没式脉冲阀,(淹没式脉冲阀可确保其在低温环境下稳定运行),保证清灰系统长期稳定运行。优化除尘器进口烟道布置,并进行专业的CFD气流分布数值计算及模拟试验,在所需部位设置气流分布装置。采用进口(PPS+PTFE)混纺+PTFE基布+PTFE浸渍超净滤袋过滤技术,配合多维气流分布技术,确保除尘效率由原设计的99.80%提高到99.98%以上,烟尘排放浓度不高于10mg/Nm3。2 脱硫塔改造方案

脱硫,泡沫,技术,屋脊


属系统进行改造。改造后SO2排放浓度≤35mg/Nm3,粉尘排放浓度<5mg/Nm3。增加双相整流装置后,保留现有4台8600m3/h的循环泵及最下方三层喷淋层,更换最上层喷淋层,再新增加一层喷淋层及循环泵,总共五层喷淋层,新增循环泵流量为10800m3/h,更换喷淋层间距2.0m,新增喷淋层间距2.2m。将吸收塔原有最顶层喷淋层以上部位切断,原有二级屋脊式除雾器及顶部塔体保留并向上顶升,在原有二级屋脊式除雾器下方新增加一级屋脊式除雾器,原有一级管式除雾器移位安装到新增喷淋层上方位置。除雾器高度由原有2.5m增加到5m。为减少石膏雨发生的可能性,最上一层喷淋层到除雾器的距离从1.8m提高到2.5m。吸收塔塔径不变,循环停留时间3.8分钟,根据计算需增高吸收塔浆液池高度2m。吸收塔本体(不包括顶部出口段)总高度由原有的29m增加到36.6m,共7.6m,其中浆液池高度提高2m,喷淋层及除雾器段提高5.6m。3工程实施效果

【参考文献】:
期刊论文
[1]2×600MW机组电除尘效率低的改造办法[J]. 杨凯元.  内蒙古科技与经济. 2014(09)



本文编号:3572562

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