数控车床低能耗切削工艺参数优化试验研究
本文关键词:数控车床低能耗切削工艺参数优化试验研究
【摘要】:当前,社会经济发展面临地球资源锐减和环境恶化的严峻挑战,低耗节能成为社会迫切需求。我国机床保有量世界第一,节能减排空间巨大。在机床加工使.用过程中,切削参数和刀具参数影响工件加工质量、生产效率、能耗和碳排放。基于正交试验测试,利用方差分析、极差分析和田口稳健方法,本文分析了加工能耗、加工工时、表面粗糙度等与切削、刀具参数和切削液使用之间影响关系及设计工艺参数的优化选择。主要研究内容包括:(1)建立了数控车床能耗测试试验系统,基于正交试验设计,进行了使用切削液时硬质合金刀具加工45钢正交试验能耗测试。试验结果分析表明,切削深度、进给量、切削速度对总能耗、平均功率和加工工时都有显著影响,各因素最大水平参数组合使总能耗和加工工时最小和最稳健;使平均功率最小和最稳健的试验参数水平组合为切削深度0.25 mm、进给量0.10 mm/r、切削速度62.5 m/min;进给量和切削速度对粗糙度影响显著,切深影响不显著。从粗糙度均值和稳健角度,三因素最优水平可取为切削深度0.50 mm、进给量0.05 mm/r、切削速度75 m/min。(2)不使用切削液时能耗正交试验分析表明,使总能耗和加工工时最小和稳健的参数组合与使用切削液时相同;使平均功率最小和取值最稳健的试验参数水平组合为切削深度0.25 mm、进给量0.15 mm/r、切削速度50 m/min;使表面粗糙度最小和最稳健的试验参数水平组合为切削深度0.25 mm、进给量0.05 mm/r、切削速度75 m/min。使用和不使用切削液时测试结果对比分析表明,不使用切削液时加工过程能耗、平均功率都明显降低。未使用切削液时在该试验条件下粗糙度有所提高,切削速度对其影响较大。(3)切削深度、进给量和刀具主偏角能耗正交试验分析表明,切削深度、进给量对总能耗和平均功率影响显著,主偏角影响不显著。主偏角对表面粗糙度影响显著,切深和进给量影响不显著。在给定的加工测试条件下,使总能耗最优和稳健的参数组合为切削深度0.75 mm、进给量0.15 mm/r、主偏角50°;使平均功率最小和最稳健的试验参数水平组合为切削深度0.25 mm、进给量0.05 mm/r、主偏角75°;使表面粗糙度值最小和稳健参数水平组合为切削深度0.25 mm、进给量0.1 mm/r、主偏角93°。切削深度对加工工时影响最大,主偏角影响最小。本文研究将为我国制造企业在使用数控机床加工过程中选择合理的切削参数及刀具角度,降低能耗和碳排放,提高加工效率和加工质量提供支持。
【关键词】:数控车床 切削参数 主偏角 能耗 方差分析
【学位授予单位】:大连海事大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TG519.1
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-11
- 第一章 绪论11-18
- 1.1 论文研究背景11-12
- 1.2 国内外研究现状12-16
- 1.2.1 切削参数优化研究现状12-13
- 1.2.2 切削刀具几何参数优化研究现状13-14
- 1.2.3 机床能耗研究现状14-16
- 1.2.4 低碳制造研究现状16
- 1.3 本文研究内容16-17
- 1.4 本文研究意义17-18
- 第二章 数控车床切削参数能耗测试试验与分析18-37
- 2.1 机床能耗测试试验系统及试验方案设计18-19
- 2.2 机床切削参数能耗测试试验方案设计19-21
- 2.2.1 试验条件19-20
- 2.2.2 正交试验方案设计20
- 2.2.3 试验步骤20-21
- 2.3 切削参数正交试验结果分析方法与工具21-23
- 2.3.1 方差分析21-22
- 2.3.2 极差分析22
- 2.3.3 稳健设计22
- 2.3.4 统计软件SPSS22-23
- 2.4 使用切削液时切削试验测试结果数据与分析23-35
- 2.4.1 使用切削液时总能耗测试结果与分析23-26
- 2.4.2 使用切削液时平均功率测试结果与分析26-29
- 2.4.3 使用切削液时表面粗糙度测试结果与分析29-31
- 2.4.4 使用切削液时加工工时测试结果与分析31-34
- 2.4.5 使用切削液时试验分析结果与讨论34-35
- 2.5 小结35-37
- 第三章 未使用切削液时切削参数能耗测试试验与分析37-53
- 3.1 测试实验方案设计37
- 3.2 切削试验测试结果数据与分析37-51
- 3.2.1 不使用切削液时总能耗测试结果与分析37-40
- 3.2.2 不使用切削液时平均功率测试结果与分析40-43
- 3.2.3 不使用切削液时表面粗糙度测试结果与分析43-46
- 3.2.4 不使用切削液时加工工时测试结果与分析46-49
- 3.2.5 不使用切削液时试验分析结果与讨论49-50
- 3.2.6 切削液对试验分析结果影响分析与讨论50-51
- 3.3 小结51-53
- 第四章 切削参数与刀具参数对能耗影响测试试验与分析53-68
- 4.1 切削工艺参数能耗正交试验方案设计53-54
- 4.1.1 正交试验方案设计53
- 4.1.2 试验条件53-54
- 4.2 切削工艺参数试验测试结果与分析54-66
- 4.2.1 切削工艺参数总能耗测试结果与分析54-57
- 4.2.2 切削工艺参数平均功率测试结果与分析57-59
- 4.2.3 切削工艺参数表面粗糙度测试结果与分析59-63
- 4.2.4 切削工艺参数加工工时测试结果与分析63-65
- 4.2.5 试验分析结果与讨论65-66
- 4.3 小结66-68
- 结论68-70
- 参考文献70-74
- 致谢74
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱福敏;数控车床故障分析与检修[J];中国设备管理;2000年06期
2 胡正隆;车辆轮对落轮数控车床研制成功[J];机床与液压;2001年04期
3 赵键;如何选择数控车床[J];机械工程师;2001年03期
4 ;车辆轮对落轮数控车床[J];机电工程技术;2001年03期
5 梁焱;数控车床实习探讨[J];中山大学学报论丛;2002年05期
6 王继兴;数控车床上巧用U钻加工小孔[J];机械工人.冷加工;2002年03期
7 ;精诚恒泰科技公司推出高精密复合式数控车床[J];模具制造;2002年09期
8 钟友志;数控车床维修两例[J];机床电器;2003年05期
9 宗国成;数控车床维修一例[J];制造技术与机床;2004年01期
10 杨俊杰 ,单铁军;数控车床的一起特殊的干扰故障[J];机械工人.冷加工;2004年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 费金红;;西德数控车床的系统改造[A];设备维修与改造技术论文集[C];2000年
2 沈兴全;;数控车床编程模拟加工系统开发与研制[A];面向制造业的自动化与信息化技术创新设计的基础技术——2001年中国机械工程学会年会暨第九届全国特种加工学术年会论文集[C];2001年
3 沈兴全;宋文超;;数控车床编程模拟加工系统开发与研制[A];第二届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2004年
4 宋现春;王兆坦;刘现银;;三米数控车床实现螺补功能的原理及方法[A];机床与液压学术研讨会论文集[C];2004年
5 宋现春;王兆坦;刘现银;;三米数控车床实现螺补功能的原理及方法[A];第三届全国流体传动及控制工程学术会议论文集(第二卷)[C];2004年
6 谢红;沈斌;程堂华;吴炳超;;数控车床的虚拟设计和有限元分析[A];先进制造技术论坛暨第五届制造业自动化与信息化技术交流会论文集[C];2006年
7 肖俊;胡伟;鲁志政;陈志俊;杨建国;;数控车床故障的可靠性分析[A];2006年全国机械可靠性学术交流会论文集[C];2006年
8 李倩;;数控车床精加工复杂表面编程的几何处理[A];中国当代教育理论文献——第四届中国教育家大会成果汇编(上)[C];2007年
9 李耀刚;张文明;;数控车床与基础耦合振动数学模型的研究[A];全国金属矿山采矿新技术学术研讨与技术交流会论文集[C];2007年
10 赵韩;田杰;张栋;徐林森;;一种新型的多平面切削数控车床[A];2004“安徽制造业发展”博士科技论坛论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李文;普及型数控车床产业化工程的开发研究效果好[N];中国机电日报;2002年
2 佚名;数控车床工概述[N];就业时报;2007年
3 ;济南开发出四轴数控车床[N];今日信息报;2005年
4 ;普及型数控车床产业化工程的开发研究[N];中国机电日报;2002年
5 成吉昌;数控车床节省大量外汇[N];中国船舶报;2001年
6 本报记者 宋文华;围绕三个“新”字做文章[N];中国机电日报;2002年
7 吴黎旺;提升数控车床附加值的新利器[N];中国工业报;2008年
8 本报记者 司成钢;爱唱“咱们工人有力量”的青年技工[N];辽宁日报;2008年
9 ;普及型数控车床产业化工程的开发研究[N];中国机电日报;2002年
10 本报记者 赵春伟 通讯员 丁嘉礼 纪惠婷;化蛹成蝶[N];张家口日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 樊少华;基于模糊理论的数控车床可靠性分配[D];吉林大学;2011年
2 李庆兴;异型轧辊数控车床切削进给系统的设计理论及其关键技术研究[D];河北工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李研;国内外数控车床可靠性对比分析[D];吉林大学;2006年
2 陈云雷;面向并行工程的数控车床可靠性研究[D];吉林大学;2004年
3 张从从;数控车床的绿色化再设计研究[D];大连交通大学;2013年
4 鲍成伟;基于MBD技术的数控车床知识库系统[D];西安工业大学;2014年
5 陈博;基于人机工程学的数控车床人机界面的设计研究[D];西安工程大学;2015年
6 朱阳;双刀式数控车床结构设计、分析及优化[D];浙江工业大学;2011年
7 阮忠诚;数控车床虚拟样机的研究[D];东北大学;2013年
8 刘云好;精密数控车床的颤振分析[D];东北大学;2013年
9 辛燕;数控车床切削参数优化研究[D];昆明理工大学;2016年
10 柏博;数控车床低能耗切削工艺参数优化试验研究[D];大连海事大学;2016年
,本文编号:540003
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/540003.html