基于AMESim/Simulink的SCR系统控制策略研究
发布时间:2021-02-28 00:48
针对重型柴油机尿素选择性催化还原(SCR)系统,在AMESim软件中搭建了SCR催化器模型,分别在欧洲稳态测试循环(ESC)和欧洲瞬态测试循环(ETC)下进行了验证。结果表明证明除个别工况外,模型误差均在10%以内,符合控制精度要求。在Simulink里建立了闭环控制模型,通过建立的AMESim和Simulink联合仿真平台,在ESC和ETC测试循环下验证了控制模型的控制效果。计算和试验结果表明,此闭环控制策略能够使NOx消除率达75%且NH3的平均泄漏体积分数小于10×10-6。
【文章来源】:内燃机工程. 2016,37(03)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
图1基于AMESim的SCR系统模型发动机排放部分用到的主要排放参数有排气温
2016年第3期内燃机工程(6)~式(10)计算得到,则NOx浓度修正计算方法的Simulink模型如图3所示。图3NOx测量浓度修正模型2.3模型验证在验证模型时,通过前期的试验工作发现在较好控制NH3和NOx排放时,SCR入口的氨氮比约为0.8,因此按催化器入口氨氮比为0.6、0.8、1.0喷入尿素,以测试模型在催化器各工作氨氮比时的精度,并分别进行ESC、ETC测试,对比催化器下游NOx浓度和NH3浓度的试验值和计算值,测试模型在不同氨氮比时的稳态和瞬态性能。2.3.1ESC测试运行ESC测试模块,提取出13工况(由于怠速温度未达到喷射温度,故只取了后12工况)最后稳定点的NOx浓度和NH3浓度并与试验值进行比较。如图4所示,在稳态测试时,NOx浓度和NH3浓度计算值和试验值偏差很小,在大氨氮比时误差稍大,但在实际应用中很少采用这样大的氨氮比,且模型的总体误差在5%以内,证明了模型稳态时的准确性。2.3.2ETC测试运行ETC测试模块,对比1800个工况点NOx和NH3排放的计算值和试验值,观察模型的瞬态性能。如图5所示,由于测试循环工况变化剧烈,各工况持续时间短,且试验测量具有延迟性,模型与试验的误差比较大,但除个别工况变化极剧烈的点外,入口氨氮比为0.6和0.8时模型平均误差约为7%,入口氨氮比为1.0时模型平均误差约为9%,即模型的总体误差在10%以内,用来设计控制系统是满足要求的。SCR模型的E
2016年第3期内燃机工程图7ESC测试催化器上游NOx浓度、下游NOx浓度计算和试验值对比及下游NH3浓度计算和试验值对比图8ETC测试催化器上游、下游NOx浓度对比及下游NOx浓度计算和试验值对比由图7可以看出,在ESC测试循环中,NOx消除效果良好,转化效率在80%左右,最高能达到90%。总体上,稳态测试循环NOx的比排放量计算值为1.352g/(kW·h),试验值为1.443g/(kW·h),同时NH3的泄漏量体积分数计算值为6.5×10-6,试验值为6.24×10-6,说明稳态下该闭环控制策略能够满足国-Ⅴ排放标准的要求。图9尿素喷射量和下游NH3浓度对比及下游NH3计算和试验值对比从图8和图9可以看出,在ETC测试循环中,前1200s发动机工况波动较大,催化器上游NOx排放较高,为了清除NOx尿素的喷射量也相对较大,因而下游氨气泄漏量较大,平均泄漏量体积分数计算值为8.7×10-6,试验值为8.28×10-6。由于排气温度较高,此时NOx的转化率较高,总体在75%左右,部分工况最高能达到90%,NOx的比排放量计算值为1.89g/(kW·h),试验值为1.96g/(kW·h)。在1200~1800s,发动机负荷降低,NOx排放量降低,排气温度降低,尿素的喷射量也减少,此时NOx转化率较低,总体转化率只有55%,比排放量计算值为1.95g/(kW·h),
【参考文献】:
期刊论文
[1]SCR控制策略研究[J]. 王洪荣,王永富,欧祖方. 汽车工程学报. 2011(04)
[2]重型柴油机尿素SCR后处理系统的控制策略研究[J]. 胡静,赵彦光,陈婷,陈镇,张云龙,帅石金,王建昕. 内燃机工程. 2011(02)
[3]重型柴油机SCR后处理系统尿素喷射电子控制单元开发[J]. 胡静,赵彦光,陈婷,陈镇,张云龙,帅石金,王建昕. 内燃机工程. 2011(01)
[4]利用SCR技术降低车用柴油机NOx排放的控制策略研究[J]. 佟德辉,李国祥,陶建忠. 车用发动机. 2009(05)
本文编号:3055051
【文章来源】:内燃机工程. 2016,37(03)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
图1基于AMESim的SCR系统模型发动机排放部分用到的主要排放参数有排气温
2016年第3期内燃机工程(6)~式(10)计算得到,则NOx浓度修正计算方法的Simulink模型如图3所示。图3NOx测量浓度修正模型2.3模型验证在验证模型时,通过前期的试验工作发现在较好控制NH3和NOx排放时,SCR入口的氨氮比约为0.8,因此按催化器入口氨氮比为0.6、0.8、1.0喷入尿素,以测试模型在催化器各工作氨氮比时的精度,并分别进行ESC、ETC测试,对比催化器下游NOx浓度和NH3浓度的试验值和计算值,测试模型在不同氨氮比时的稳态和瞬态性能。2.3.1ESC测试运行ESC测试模块,提取出13工况(由于怠速温度未达到喷射温度,故只取了后12工况)最后稳定点的NOx浓度和NH3浓度并与试验值进行比较。如图4所示,在稳态测试时,NOx浓度和NH3浓度计算值和试验值偏差很小,在大氨氮比时误差稍大,但在实际应用中很少采用这样大的氨氮比,且模型的总体误差在5%以内,证明了模型稳态时的准确性。2.3.2ETC测试运行ETC测试模块,对比1800个工况点NOx和NH3排放的计算值和试验值,观察模型的瞬态性能。如图5所示,由于测试循环工况变化剧烈,各工况持续时间短,且试验测量具有延迟性,模型与试验的误差比较大,但除个别工况变化极剧烈的点外,入口氨氮比为0.6和0.8时模型平均误差约为7%,入口氨氮比为1.0时模型平均误差约为9%,即模型的总体误差在10%以内,用来设计控制系统是满足要求的。SCR模型的E
2016年第3期内燃机工程图7ESC测试催化器上游NOx浓度、下游NOx浓度计算和试验值对比及下游NH3浓度计算和试验值对比图8ETC测试催化器上游、下游NOx浓度对比及下游NOx浓度计算和试验值对比由图7可以看出,在ESC测试循环中,NOx消除效果良好,转化效率在80%左右,最高能达到90%。总体上,稳态测试循环NOx的比排放量计算值为1.352g/(kW·h),试验值为1.443g/(kW·h),同时NH3的泄漏量体积分数计算值为6.5×10-6,试验值为6.24×10-6,说明稳态下该闭环控制策略能够满足国-Ⅴ排放标准的要求。图9尿素喷射量和下游NH3浓度对比及下游NH3计算和试验值对比从图8和图9可以看出,在ETC测试循环中,前1200s发动机工况波动较大,催化器上游NOx排放较高,为了清除NOx尿素的喷射量也相对较大,因而下游氨气泄漏量较大,平均泄漏量体积分数计算值为8.7×10-6,试验值为8.28×10-6。由于排气温度较高,此时NOx的转化率较高,总体在75%左右,部分工况最高能达到90%,NOx的比排放量计算值为1.89g/(kW·h),试验值为1.96g/(kW·h)。在1200~1800s,发动机负荷降低,NOx排放量降低,排气温度降低,尿素的喷射量也减少,此时NOx转化率较低,总体转化率只有55%,比排放量计算值为1.95g/(kW·h),
【参考文献】:
期刊论文
[1]SCR控制策略研究[J]. 王洪荣,王永富,欧祖方. 汽车工程学报. 2011(04)
[2]重型柴油机尿素SCR后处理系统的控制策略研究[J]. 胡静,赵彦光,陈婷,陈镇,张云龙,帅石金,王建昕. 内燃机工程. 2011(02)
[3]重型柴油机SCR后处理系统尿素喷射电子控制单元开发[J]. 胡静,赵彦光,陈婷,陈镇,张云龙,帅石金,王建昕. 内燃机工程. 2011(01)
[4]利用SCR技术降低车用柴油机NOx排放的控制策略研究[J]. 佟德辉,李国祥,陶建忠. 车用发动机. 2009(05)
本文编号:3055051
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