水力加压器结构性能仿真分析与优化

发布时间:2021-12-29 03:54
  在大位移井、水平井钻井作业过程中,钻铤施加给钻头的钻压接近于零,钻头受到轴向的振动激励,引起上部钻柱振动。国内外主要使用水力加压器解决钻头托压与钻柱振动问题,水力加压器将钻柱与下部钻具柔性连接,利用钻头水眼节流压降为钻头提供能量,从而减小钻柱耦合振动及钻压波动,有效地解决了跳钻、送钻不均匀等问题。现有的水力加压器工作行程短,工作中很难控制在行程工作段,只起到轴向减振作用,不能减小扭转振动;水力加压器密封结构在钻井液高速冲刷下,易造成冲蚀磨损,引起活塞腔内的钻井液泄露导致钻压下降甚至为零。针对上述问题,本文设计了一种新型水力加压器,并进行了有限元分析,本文完成的工作如下:(1)调研分析了水力加压器的发展情况,分析了水力加压器工作机理,确定水力加压器各部件的主要工作力学特点。分析了水力加压器的各种失效形式。(2)设计一种水力加压器,计算水力加压器扭矩传递机构与扭矩减振等机构尺寸及强度参数,绘制其装配图、零件图,完成水力加压器的三维实体造型和虚拟装配。(3)建立水力加压器缸套、芯轴、扭矩减振机构有限元仿真模型,利用ABAQUS有限元软件对水力加压器部件进行有限元分析,包括缸套、芯轴、扭矩减振... 

【文章来源】:西南石油大学四川省

【文章页数】:97 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

水力加压器结构性能仿真分析与优化


图1-1钻井用水力加压器结构示意图??

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?西南石油大学专业学位硕士研究生学位论文???1?2_?生丄?i?7?1?m?11?[2?13?14?15?16??1-上接头;2-—级缸套;3-—级活塞;4-回位弹簧;5-滑阀;6-—级活塞芯轴;7-Y型密封圈;8-??锁紧螺母;9-二级活塞;10-二级缸套;11-二级活塞芯轴;12-三级缸套;13-?Y型密封圈;14-挡??瓦;15-下接头;16连接套??图1-2水平井水力加压器结构示意图??1997年大庆石油学院李子丰?为了简化钻进操作、便于控制井眼轨道、延长钻具的??使用寿命,提出了液力井斜控制减振——推进器,如图1-3,该工具有井斜控制、减振和??推进三大功能。通过调节钻井泵排量,工具可实现伸出和缩进,从而调节稳定器与钻头之??间的距离,从而改变钻具组合的造斜特性。但钻井液中的岩屑容易进入活塞密封间隙,??与密封圈摩擦,造成密封圈失效,使水力加压器失去加压功能。??1?A?2?3?4??A?A-A??卜缸套;2-稳定器;3-密封圈;4-内筒??图1-3液力井斜控制/减振/推进器结构示意图??1999年西南石油学院林元华[_”建立了两种水力加压器钻压计算的数学模型,分别计??算了井下马达与水力加压器组合的钻压。在计算井下马达串联在水力加压器下方时,将??马达输出扭矩与马达压降关系简化为线性关系,综合考虑水力加压器芯轴与缸套、活塞??与缸套,水力加压器以下工具与井壁摩擦力,采用迭代法和压力平衡法分别计算出马达??压降和钻压。经川东北七里19井的现场试验验证了两种算法的正确性。??1999西南石油学院林元华[5]分析了钻柱失效的原因,提出了在水力加压器下加适当??数量钻铤的方案,利用钻铤的轴向振

示意图,水力,钻头,脉冲


?水力加压器结构性能仿真分析与优化???1999年西南石油学院杜春常[7]设计了一种钻头水力脉冲加压器。解决了水力加压器??在深井中钻头压降小,钻压施加困难的问题。利用自激振荡脉冲接头产生水力脉冲射流,??改变井底流场压力状况,加快岩屑沿井眼环空上返速率,避免钻头对岩石重复切削,作??用在钻具上的脉冲压力对岩石产生冲击。提高了钻头岩石破碎效率。如图1-4所示。这??种水力加压器自激振荡脉冲接头易损坏,在深井中水功率损失大,接头产生的脉冲射流??能量较小,水力破岩、清岩能力大幅下降,导致机械钻速降低。??一..…L?2_L?…4?.??1-接头;2-活塞密封圈;3-液缸;4-活塞芯轴;5-配合接头??图1-4钻头水力脉冲加压器结构示意图??2001年浙江大学李玉海[8]分析了钻柱的振动形式,建立了钻柱扭转、纵向振动的数??学模型,结合钻柱损坏的实际情况,认为振动是钻柱损坏的主要原因,并以此为根据,??提出水力加压器结构设计和现场实验。验证了水力加压器具有防斜打直、减振、加压的??功能。??2002年江汉机械研宄所汪福华[9]针对Eastman?Teleco公司生产的液力推进器推力小,??不适合常规井眼水平井钻井等缺点,设计了?SL-160型液力加压器,根据钻进参数的要??求,利用优选活塞组件参数,以适应不同地层钻压、排量和喷嘴压降等的变化。该工具在??胜利油田盘40-平1井1209?1422?m井段、埕北21—平1井3945.04?4?364.23?m井段进??行试验,试验结果表明带有水力加压器的钻具钻压平稳,平均机械钻速分别为8.5m/h??和10.5m/h。但这种水力加压器行程较短,只有40cm,很难控制

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本文编号:3555349

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