白豹油田清防垢技术的探索及应用
发布时间:2017-04-29 03:02
本文关键词:白豹油田清防垢技术的探索及应用,,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:随着开发时间的延长以及多层位系共同开发等原因,采油七厂白豹油田采油、集输、回注系统出现不同程度的结垢,结垢造成油井产液量下降,管线及加热炉堵塞,导致泵和管线的工作负荷增加,致使生产成本增加。同时结垢严重者造成油井停产,垢下腐蚀导致管道破裂等,造成经济损失。本文从白豹油田采出水水质分析、结垢产物分析、水质配伍性研究入手,探究油田结垢原因、结垢类型;对白豹油田近年来实施的清防垢措施如对集输站点实施化学法防垢、物理法清垢、井下点滴加药、固体防垢筒、井口投加阻垢剂的跟踪,评价各种措施的特点及应用效果。研究发现:白豹油田Y10层水质水型为Na2SO4水型,长3、长4、长6、长8为CaCl2水型,地层水具有成垢离子种类多、矿化度高,水体易产生CaCO3、BaSO4、SrSO4沉淀。白豹油田相同层位和不同层位采出水按不同比例混合后,绝大部分水样有不同程度的沉淀生成,表明油田采出水配伍性差。垢样的电镜能谱和XRD结果表明,结垢物以CaCO3为主,BaSO4、SrSO4次之。通过对清防垢措施的跟踪发现:对集输站点实施化学法防垢工艺使采出水结垢速率降低到0.8mm/a,整体效果较好,但仍有部分站点结垢严重。物理法清垢使井组回压下降,但清理维护过程影响正常生产。井口投加阻垢剂使检泵周期平均延长36天,但存在投加药剂难度大等问题。井下点滴加药使检泵周期平均延长142天,而固体防垢筒使检泵周期平均延长226天。通过对白209井区站点、井组、井筒结垢措施的现场实施,各种措施均取得了良好的应用效果。
【关键词】:结垢 清防垢技术 评价
【学位授予单位】:西安石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE358.5
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 第一章 绪论8-22
- 1.1 油田水结垢概述8-14
- 1.1.1 油田水结垢的主要类型8-12
- 1.1.2 油田防垢技术的应用12-14
- 1.1.3 清防垢技术的应用与进展14
- 1.2 白豹油田清防垢技术应用的背景14-15
- 1.3 白豹油田结垢现状15-18
- 1.4 采油七厂清防垢技术18-21
- 1.5 本文研究的主要内容21-22
- 第二章 白豹油田结垢现状与结垢机理分析22-54
- 2.1 白豹油田结垢机理分析方法22-30
- 2.1.1 主要仪器与试剂22-23
- 2.1.2 实验方法23-28
- 2.1.3 白豹油田水样和垢样选取计划28-30
- 2.2 白豹油田水质分析及结垢趋势预测结果30-37
- 2.2.1 白一计水质结垢分析结果30-32
- 2.2.2 白一联水质结垢分析结果32-34
- 2.2.3 白二联水质结垢分析结果34-36
- 2.2.4 单井水质结垢分析结果36-37
- 2.3 不同层位水质配伍性结果37-42
- 2.4 结垢产物分析XRD、电镜、能谱分析42-53
- 2.4.1 结垢产物的XRD分析42-48
- 2.4.2 结垢产物的电镜与能谱分析48-53
- 2.5 白豹油田结垢机理分析53-54
- 第三章 白豹油田清防垢技术应用与效果54-64
- 3.0 集输站点实施化学法防垢54
- 3.1 物理法清垢工艺54-55
- 3.2 井口投加阻垢剂55-56
- 3.3 固体防垢筒56
- 3.4 井下点滴加药装置56-57
- 3.5 白209井区结垢综合治理方案57-64
- 3.5.1 白209井基本概况结57-58
- 3.5.2 白209井站点清防垢治理方案58-60
- 3.5.3 白209井井组清防垢治理方案60
- 3.5.4 白209井井筒结垢治理方案60-64
- 第四章 结论64-65
- 致谢65-66
- 参考文献66-68
- 攻读硕士学位期间发表的论文68
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周波;王洪辉;熊歆睿;;白豹X井区长6_3段湖底滑塌浊积流沉积研究[J];内江科技;2011年11期
2 邵晓岩;田景春;杨玉林;赵先超;;鄂尔多斯盆地白豹地区晚三叠世长4+5沉积期古环境研究[J];内蒙古石油化工;2008年18期
3 李瑛亮;龙斌;金韦华;李耀才;赵占良;;白豹地区长6_3超低渗储层测井解释方法研究及应用[J];中国高新技术企业;2010年28期
4 张敏;张红玲;周晓峰;周游;;白豹地区长6储层潜在伤害分析[J];石油天然气学报;2010年01期
5 王素荣;李国华;任肇才;南s
本文编号:334046
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/334046.html