海潮影响下低水头水闸消能结构优化研究
【图文】:
2m×6.5m(宽×高),闸室底板高程-3.00m。水闸上游内河设计常水位为1.50m,20年一遇设计洪水位3.35m,100年一遇设计洪水位3.87m,水闸下游外海100年一遇设计潮位4.63m。正常运用情况下,确保上游1.50m的设计常水位,当遭遇大潮时关闭闸门挡潮;当大洪水和大潮同时出现潮位高于洪水位时关闭闸门,启用滞洪区;当潮位低于洪水位时开启闸门泄洪。水闸设计排洪最大过闸流量为735m3/s。水闸整体布置示意图见图1。图1水闸布置示意图Fig.1Schematicdiagramofsluicearrangement当水闸下游受海潮影响时,下游水位会出现较大变动,使出闸水流从自由流到淹没流,从急流到缓流均有可能发生,导致水流更加复杂,从而对消能设施也提出了更高的要求[1~3]。目前对多级消力池消能结构的设计尚无相应的规程规范,消能结构的选用和优化设计,只能通过模型试验加以研究和优化确定[4,5]。为此,本文根据晋江滨海新区填海造地工程#1水闸排洪工况的水流特点和消能防冲要求,针对原设计一级消力池容易波状水跃和消能率低的问题,通过对#1水闸模型外海消能结构进行多次优化试验,提出水闸在海潮影响下消能问题的解决方案和消能结构优化措施,研究结果可供类似工程借鉴参考。2试验设计、量测方法及一级消力池方案(1)试验设计。试验采用水闸整体物理模型方法,模型按重力相似定律设计,模型几何比尺为1∶30,流量比尺为1∶4929.5,速度比尺为1∶5.477。水闸纵轴线左右各取160m,此外取坝址上游300m
5.0-6.3-4.0二级消力池加深试验425.0-5.3-4.050.0-6.3-4.0二级池消力加深加长试验525.0-5.3不等25.0-5.3不等尾坎高程组合优化试验625.0-5.3-4.025.0-5.3-4.8辅助消能措施优化为-4.00m。设置二级消力池后,二次水跃产生于第二级消力池内,但消力池下游在工况1、2、3下仍产生明显的波状水跃。并测得二级消力池尾坎处流速依然很大,在5m/s左右。工况2外海侧水流流态见图3。图3初设二级消力池试验下水流流态Fig.3Waterflowregimeunderthesecondlevelstillingpoolexperimentofpreliminarydesign根据图3,并结合现有理论研究成果和工程经验,初步判断为消力池池深或池长不够或尾坎高程不合理。3.2.2二级消力池加深试验根据初设二级消力池试验结果,将二级消力池底高程加深至-6.3m,池长和尾坎高不变。在工况1、2、3下二级消力池内水流均产生稳定的水跃。二级消力池末端最大流速在3m/s上下,防冲槽平均流速2.0~2.5m/s,二级消力池取得了较好的消能效果,但出池流态较差,需进一步优化。在工况2下,其垂向流速分布见图4。3.2.3二级消力池加深加长试验根据二级消力池加深试验结果,将二级消力池底高程加深至-6.3m,长度加长至50m。工况1、2、3下,二次水跃发生在第二级消力池内,,二级消力池内近底流速在2m/s上下,但在工况2下,二级消力池出池流速仍较大,最大流速达4.3m
【作者单位】: 南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室;河海大学水利水电学院;
【基金】:国家自然科学基金项目(5167090977)
【分类号】:TV653
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