高达水库溢洪道消力池优化设计试验研究
发布时间:2021-08-16 07:54
针对高达水库溢洪道出口地形特殊性及由此带来的下游消能问题,按重力相似准则,采用1∶80的正态整体模型对溢洪道水工模型试验进行研究,并在原设计方案水工模型试验结果的基础上提出了溢洪道修改方案Ⅰ、Ⅱ,同时对两种修改方案做了试验对比研究。结果表明,修改方案具有设计优化效果,使泄洪流态更平顺,且方案Ⅰ优于方案Ⅱ;建议加高溢洪道消力池边墙高度,并注意加强下游对两岸岸坡的防护。
【文章来源】:水电能源科学. 2020,38(09)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
消力池尾坎纵断面图(单位:m)
溢洪道测量断面及测点平面布置图
试验中在流速测量断面测试了左右岸边墙和中心线的水面线,结果见图3。由图3可看出,修改方案溢洪道进口段至泄槽段水面线与原方案基本一致;修改方案溢洪道左右岸水面线相差不大,消能段受回流影响,水流流态出现波动。修改方案Ⅰ在流量为509、394m3/s时,消力池内由于回流的影响导致局部水流溅起的水花越过左右边墙,其余流量下均未出现水花越过左右边墙的现象;修改方案Ⅰ水位最大值出现在Q=509m3/s时桩号为溢0+344.32的中心线和左、右岸边墙位置,其水面高程为224.40m,超出边墙0.4m。修改方案Ⅱ仅在509m3/s时的尾坎部位有水花越过左右边墙的现象,水位最大值出现流量和位置同修改方案Ⅰ,其值比方案Ⅰ大,中心线的水面高程为224.80m,超出边墙0.8m;左、右岸边墙处水面线的高程为224.40 m,超出边墙0.4m。当下泄流量大于242m3/s,两种修改方案的水流从尾坎流出后冲向左岸岸坡,受岸坡影响,均在桩号为溢0+361.48断面的左岸出现水面漫过护坡顶的现象。因此,要加高左岸岸坡并对其进行防护,加强其稳定性。从溢洪道水面线结果看,修改方案Ⅰ、Ⅱ均明显优于原方案,修改方案Ⅰ比修改方案Ⅱ水面波动更小。
【参考文献】:
期刊论文
[1]阳升观水库台阶式溢洪道水工模型试验研究[J]. 杜金威,王均星,张文传,郭星锐. 中国农村水利水电. 2018(04)
[2]瓦村水电站溢洪道体型优化试验研究[J]. 李桢,李红. 水电能源科学. 2017(11)
[3]那新水电站溢洪道水工模型试验研究[J]. 杜念. 广西水利水电. 2010(04)
本文编号:3345286
【文章来源】:水电能源科学. 2020,38(09)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
消力池尾坎纵断面图(单位:m)
溢洪道测量断面及测点平面布置图
试验中在流速测量断面测试了左右岸边墙和中心线的水面线,结果见图3。由图3可看出,修改方案溢洪道进口段至泄槽段水面线与原方案基本一致;修改方案溢洪道左右岸水面线相差不大,消能段受回流影响,水流流态出现波动。修改方案Ⅰ在流量为509、394m3/s时,消力池内由于回流的影响导致局部水流溅起的水花越过左右边墙,其余流量下均未出现水花越过左右边墙的现象;修改方案Ⅰ水位最大值出现在Q=509m3/s时桩号为溢0+344.32的中心线和左、右岸边墙位置,其水面高程为224.40m,超出边墙0.4m。修改方案Ⅱ仅在509m3/s时的尾坎部位有水花越过左右边墙的现象,水位最大值出现流量和位置同修改方案Ⅰ,其值比方案Ⅰ大,中心线的水面高程为224.80m,超出边墙0.8m;左、右岸边墙处水面线的高程为224.40 m,超出边墙0.4m。当下泄流量大于242m3/s,两种修改方案的水流从尾坎流出后冲向左岸岸坡,受岸坡影响,均在桩号为溢0+361.48断面的左岸出现水面漫过护坡顶的现象。因此,要加高左岸岸坡并对其进行防护,加强其稳定性。从溢洪道水面线结果看,修改方案Ⅰ、Ⅱ均明显优于原方案,修改方案Ⅰ比修改方案Ⅱ水面波动更小。
【参考文献】:
期刊论文
[1]阳升观水库台阶式溢洪道水工模型试验研究[J]. 杜金威,王均星,张文传,郭星锐. 中国农村水利水电. 2018(04)
[2]瓦村水电站溢洪道体型优化试验研究[J]. 李桢,李红. 水电能源科学. 2017(11)
[3]那新水电站溢洪道水工模型试验研究[J]. 杜念. 广西水利水电. 2010(04)
本文编号:3345286
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shuiwenshuili/3345286.html