某360MW燃煤机组脱硝系统脱硝效率低诊断
发布时间:2020-12-05 14:41
某360MW燃煤机组启机后,脱硝装置氨耗量不断增加,直至喷氨阀门全开,NO_x排放浓度接近50mg/m~3,存在超标风险。经过诊断发现启机过程中,在脱硝装置入口烟温不足的情况下,脱硝系统提前约5h投运;且启机之后脱硝装置入口烟温长期偏低,造成硫酸氢铵在催化剂床层中生成及沉积量增大,堵塞催化剂微孔,导致催化剂活性下降较快。通过分析原因,制定了升高脱硝装置入口烟温的方案,调整后脱硝效率升高,且氨耗量明显下降。该研究为同类问题的解决提供了参考。
【文章来源】:电力科技与环保. 2020年04期 第27-30页
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
高温换热器系统流程
对于SCR工艺,在烟气脱硝的同时,催化剂还可以使部分烟气中的SO2氧化成SO3,SO3与SCR脱硝过程中未反应的氨反应生成硫酸氢铵(ABS),ABS具有粘性,会对催化剂和空预器造成危害。SCR反应催化剂的正常活性温度范围为320~400℃,最佳活性温度范围为340~380℃[15]。SCR反应器入口的气相主体中ABS露点在270~320℃,当催化剂运行温度低于ABS的凝聚温度时,由于催化剂的微观毛细吸管作用,易造成ABS沉积在催化剂的孔隙里,且在入口NOx浓度一定时,入口SO3浓度越高,ABS露点温度会越高[16-17]。该机组燃煤硫分为2.9%,脱硝装置入口烟气SO3设计浓度为21μL/L,NOx设计浓度约为300μL/L,从图2可知,该机组ABS露点温度超过309℃。另外,SCR装置入口烟气存在“±10℃”的烟温分布,大量的稀释空气与氨气混合后进入烟道,降低烟气温度,会近一步增加ABS凝聚现象[1]。该机组启机过程中,脱硝系统在247℃时投运,脱硝装置入口烟温低于ABS露点温度,且启机之后长时间的低负荷运行,脱硝装置入口烟温在290~310℃之间,烟温接近或低于催化剂ABS露点温度,ABS形成并沉积在催化剂上,堵塞催化剂孔道,使催化剂活性明显降低[18-19]。
调整前后脱硝装置A、B侧喷氨量对比
【参考文献】:
期刊论文
[1]SCR催化剂低负荷运行硫酸氢铵失活研究[J]. 宋玉宝,刘鑫辉,何川,王兴俊,王乐乐,程世军,马云龙,梁俊杰. 中国电力. 2019(01)
[2]SCR脱硝催化剂低负荷运行评估技术研究与应用[J]. 王乐乐,何川,王凯,潘力,熊加林,孔凡海,宋玉宝,雷嗣远. 热力发电. 2018(10)
[3]330 MW燃贫煤机组SCR脱硝系统分析及诊断[J]. 王民武,孟文宇,任杰,张锴,杨凤玲,程芳琴. 洁净煤技术. 2017(05)
[4]现役燃煤机组SCR烟气脱硝装置运行现状分析[J]. 冯前伟,张杨,王丰吉,朱跃. 中国电力. 2017(04)
[5]超低排放形势下SCR脱硝系统运行存在问题与对策[J]. 王乐乐,孔凡海,何金亮,方朝君,杨恂,雷嗣远,姚燕,杨晓宁. 热力发电. 2016(12)
[6]燃煤电站SCR烟气脱硝系统运行典型故障诊断[J]. 何金亮,金理鹏,卢承政,宋玉宝,梁俊杰,方朝君. 中国电力. 2016(08)
[7]烟气旁路实现百万等级超超临界锅炉宽负荷脱硝的应用[J]. 魏刚,蔡继东. 锅炉技术. 2016(02)
[8]电厂不同运行时间SCR脱硝催化剂动力学特征研究[J]. 孙道林,吴华成,孙伟晋. 华北电力技术. 2015(08)
[9]机组低负荷SCR脱硝效率影响分析及对策[J]. 靖长财. 神华科技. 2015(03)
[10]烟气脱硝SCR氨喷射系统调整效果评估[J]. 王乐乐,周健,姚友工,姚燕,宋玉宝,方朝君,陈伟武. 中国电力. 2015(04)
硕士论文
[1]提高SCR反应效率的烟气温度优化调整技术研究[D]. 樊立安.浙江大学 2014
[2]SCR脱硝催化反应及催化剂活性的研究[D]. 范永林.华北电力大学(北京) 2010
本文编号:2899612
【文章来源】:电力科技与环保. 2020年04期 第27-30页
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
高温换热器系统流程
对于SCR工艺,在烟气脱硝的同时,催化剂还可以使部分烟气中的SO2氧化成SO3,SO3与SCR脱硝过程中未反应的氨反应生成硫酸氢铵(ABS),ABS具有粘性,会对催化剂和空预器造成危害。SCR反应催化剂的正常活性温度范围为320~400℃,最佳活性温度范围为340~380℃[15]。SCR反应器入口的气相主体中ABS露点在270~320℃,当催化剂运行温度低于ABS的凝聚温度时,由于催化剂的微观毛细吸管作用,易造成ABS沉积在催化剂的孔隙里,且在入口NOx浓度一定时,入口SO3浓度越高,ABS露点温度会越高[16-17]。该机组燃煤硫分为2.9%,脱硝装置入口烟气SO3设计浓度为21μL/L,NOx设计浓度约为300μL/L,从图2可知,该机组ABS露点温度超过309℃。另外,SCR装置入口烟气存在“±10℃”的烟温分布,大量的稀释空气与氨气混合后进入烟道,降低烟气温度,会近一步增加ABS凝聚现象[1]。该机组启机过程中,脱硝系统在247℃时投运,脱硝装置入口烟温低于ABS露点温度,且启机之后长时间的低负荷运行,脱硝装置入口烟温在290~310℃之间,烟温接近或低于催化剂ABS露点温度,ABS形成并沉积在催化剂上,堵塞催化剂孔道,使催化剂活性明显降低[18-19]。
调整前后脱硝装置A、B侧喷氨量对比
【参考文献】:
期刊论文
[1]SCR催化剂低负荷运行硫酸氢铵失活研究[J]. 宋玉宝,刘鑫辉,何川,王兴俊,王乐乐,程世军,马云龙,梁俊杰. 中国电力. 2019(01)
[2]SCR脱硝催化剂低负荷运行评估技术研究与应用[J]. 王乐乐,何川,王凯,潘力,熊加林,孔凡海,宋玉宝,雷嗣远. 热力发电. 2018(10)
[3]330 MW燃贫煤机组SCR脱硝系统分析及诊断[J]. 王民武,孟文宇,任杰,张锴,杨凤玲,程芳琴. 洁净煤技术. 2017(05)
[4]现役燃煤机组SCR烟气脱硝装置运行现状分析[J]. 冯前伟,张杨,王丰吉,朱跃. 中国电力. 2017(04)
[5]超低排放形势下SCR脱硝系统运行存在问题与对策[J]. 王乐乐,孔凡海,何金亮,方朝君,杨恂,雷嗣远,姚燕,杨晓宁. 热力发电. 2016(12)
[6]燃煤电站SCR烟气脱硝系统运行典型故障诊断[J]. 何金亮,金理鹏,卢承政,宋玉宝,梁俊杰,方朝君. 中国电力. 2016(08)
[7]烟气旁路实现百万等级超超临界锅炉宽负荷脱硝的应用[J]. 魏刚,蔡继东. 锅炉技术. 2016(02)
[8]电厂不同运行时间SCR脱硝催化剂动力学特征研究[J]. 孙道林,吴华成,孙伟晋. 华北电力技术. 2015(08)
[9]机组低负荷SCR脱硝效率影响分析及对策[J]. 靖长财. 神华科技. 2015(03)
[10]烟气脱硝SCR氨喷射系统调整效果评估[J]. 王乐乐,周健,姚友工,姚燕,宋玉宝,方朝君,陈伟武. 中国电力. 2015(04)
硕士论文
[1]提高SCR反应效率的烟气温度优化调整技术研究[D]. 樊立安.浙江大学 2014
[2]SCR脱硝催化反应及催化剂活性的研究[D]. 范永林.华北电力大学(北京) 2010
本文编号:2899612
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/2899612.html
最近更新
教材专著