大粒径富水砂卵石地层泥水盾构刀盘脱困技术
【图文】:
掘进7~9环(9.60m)。工作舱压力设定1.70bar(1bar=0.1MPa),开挖仓顶部压力在1.40bar左右均匀波动,刀盘转矩为410~740kN·m,掘进速度为3~5cm/min,平均推力为6700~10000kN。此后启动循环系统掘进196环,在泥水循环由旁通循环转换至推进循环的过程中,掌子面压力突然从1.40bar下降至0.67bar,工作舱液位急剧降低,现场技术人员紧急采取应急处理,后液位稳定恢复掘进时,发现刀盘无法转动。随后,泥浆池值班人员反应损失浆液达162m3,地面检测人员反应刀盘位置沉降较大,达到9.0mm,具体地面沉降以及冒浆情况如图2、图3所示。图2地面沉降图3地面冒浆情况此时盾构机处于3-11卵石层中,上覆土厚度14.5m,其中3-11卵石层约5.7m,根据地勘报告所示顶部覆水高度约7.4m。5刀盘卡住后的处理措施5.1设备自身处理措施根据前述主要工程盾构机脱困技术分析可知:一般刀盘被卡住之后,首先通过设备自身紧急处理措施使刀盘恢复运作。为解决此次刀盘卡住问题,根据以往的盾构施工经验,立即进行了如下处理措施。(1)持续泥浆循环。利用开挖仓冲洗管路,持续清洗开挖仓,但实际效果不佳,基本无卵石输出。(2)通过中心管加注泥浆和分散剂。通过中心管路对开挖仓进行注浆(浓稠泥浆),并在浆液中添加分散剂。实际效果:通过中心管路注浆时,开挖仓压力基本无变化。在加注分散剂并循环后,也无渣土输出。(3)利用脱困扭矩转动刀盘。根据实际试验,扭矩达到7400kN·m时,刀盘正反转均无动作。(4)收缩千斤顶,提高掌子面压力,使盾构机后退。在实施过程中,开挖仓压力加压到1.50bar并维持5min,盾构机没有后退。在实施上述措施后,再次试验转动刀盘,刀盘仍无动作。(5)检查主驱动齿轮及液压驱动马达。根据检查情况,盾构机主驱动齿轮和液
7~9环(9.60m)。工作舱压力设定1.70bar(1bar=0.1MPa),开挖仓顶部压力在1.40bar左右均匀波动,刀盘转矩为410~740kN·m,掘进速度为3~5cm/min,平均推力为6700~10000kN。此后启动循环系统掘进196环,在泥水循环由旁通循环转换至推进循环的过程中,掌子面压力突然从1.40bar下降至0.67bar,工作舱液位急剧降低,现场技术人员紧急采取应急处理,后液位稳定恢复掘进时,发现刀盘无法转动。随后,泥浆池值班人员反应损失浆液达162m3,地面检测人员反应刀盘位置沉降较大,达到9.0mm,具体地面沉降以及冒浆情况如图2、图3所示。图2地面沉降图3地面冒浆情况此时盾构机处于3-11卵石层中,上覆土厚度14.5m,其中3-11卵石层约5.7m,根据地勘报告所示顶部覆水高度约7.4m。5刀盘卡住后的处理措施5.1设备自身处理措施根据前述主要工程盾构机脱困技术分析可知:一般刀盘被卡住之后,首先通过设备自身紧急处理措施使刀盘恢复运作。为解决此次刀盘卡住问题,根据以往的盾构施工经验,立即进行了如下处理措施。(1)持续泥浆循环。利用开挖仓冲洗管路,持续清洗开挖仓,但实际效果不佳,基本无卵石输出。(2)通过中心管加注泥浆和分散剂。通过中心管路对开挖仓进行注浆(浓稠泥浆),并在浆液中添加分散剂。实际效果:通过中心管路注浆时,开挖仓压力基本无变化。在加注分散剂并循环后,也无渣土输出。(3)利用脱困扭矩转动刀盘。根据实际试验,扭矩达到7400kN·m时,刀盘正反转均无动作。(4)收缩千斤顶,提高掌子面压力,使盾构机后退。在实施过程中,开挖仓压力加压到1.50bar并维持5min,盾构机没有后退。在实施上述措施后,再次试验转动刀盘,刀盘仍无动作。(5)检查主驱动齿轮及液压驱动马达。根据检查情况,盾构机主驱动齿轮和液压马?
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本文编号:2721976
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