不锈钢水槽拉伸压力机液压及控制系统设计
发布时间:2021-11-28 04:19
针对传统不锈钢水槽拉伸压力机存在的诸多问题,根据水槽的生产工艺过程,设计基于德国博世力士乐公司生产的XM21型运动控制器和4WRPEH型高频响比例阀的比例伺服液压控制系统。改造后的压力机具有控制精度高、响应速度快、运行平稳可靠等特点,实现了水槽生产自动化。运行结果表明:该系统模具更换方便快捷,大幅缩短了设备调试时间,生产效率明显提升,产品质量和稳定性大大提高,给企业带来了显著的经济效益。
【文章来源】:机床与液压. 2020,48(22)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
4WRPEH型高频响比例阀控制的压力机液压系统工作原理
(1)图2为主液压缸在自动模式下的运动曲线,根据产品型号选择所需的比例阀输出电压(V1,V2,V3)和相应的斜坡时间(t1,t2,t3),以满足快进、工进和返回的速度及运动平稳性等控制要求。最大快速空程下行和快速回程速度为3 m/min,慢速加压速度为40~250 mm/min。主液压缸在自动模式下的运动定位误差不大于±0.1 mm,速度误差不大于±5 mm/s。(2)旋钮转换开关处于自动模式状态,压力机实现主液压缸快速空程下行→慢速加压成型→停留保压→快速回程→初始位置停止的自动工作循环(如图3所示)。
(2)旋钮转换开关处于自动模式状态,压力机实现主液压缸快速空程下行→慢速加压成型→停留保压→快速回程→初始位置停止的自动工作循环(如图3所示)。压力机的自动成型过程:按下自动循环按钮且主液压缸处于初始状态→蓄能器充压,系统建压,当系统压力达到所需工作压力后触发压力继电器→主液压缸快速空程下行(电压V1,斜坡时间t1)→主液压缸快速伸出到位置2→慢速加压成型(电压V2,斜坡时间t2)→慢速加压运动到位置3,同时下缸跟随主液压缸后退→精确定位在位置3,停留保压(电压V4,斜坡时间t4,位置偏差±0.1 mm)→停留3 s结束→快速回程(电压V3,斜坡时间t3),同时下缸伸出→快速退回至位置1→精确定位在位置1停留,即自动循环延时(电压V5,斜坡时间t5,位置偏差±0.1 mm)→停留5 s结束→新的自动循环开始。
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于PLC的随动高精度冲孔剪切液压系统设计[J]. 武正权,程鹏飞,刘静香,韦游. 机床与液压. 2019(10)
[2]液压高压剪切机的研制[J]. 赵清祥,胡晓兵,张波,徐营利,杨雄. 机床与液压. 2018(20)
[3]大型钢管矫直机液压系统的优化与改进[J]. 徐根涛,黄杰. 液压与气动. 2018(10)
[4]多功能检测智能压力机控制系统的应用[J]. 徐丽,周锋,陈晖,戴鹏. 锻压装备与制造技术. 2018(03)
[5]高速冲床液压系统的动态分析[J]. 麦瑞缨,杨丽红,朱小明. 农业装备与车辆工程. 2018(04)
[6]矫平剪板机组控制系统设计[J]. 黄海龙,易俗,赵忠义,王朋朋. 机床与液压. 2017(10)
[7]复合伺服液压系统在压力机的应用[J]. 章晨昕,Eric Noppe. 轻工机械. 2017(02)
[8]高压大流量液压压力机液压系统原理及常见故障分析[J]. 禹智慧. 机床与液压. 2017(02)
[9]手动剪板机的自动化改造[J]. 艾建军,张德田,张东升. 机床与液压. 2016(04)
[10]基于FluidSIM-H的剪板机液压系统设计及控制[J]. 郭联金,宋成艳. 机床与液压. 2014(20)
本文编号:3523690
【文章来源】:机床与液压. 2020,48(22)北大核心
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
4WRPEH型高频响比例阀控制的压力机液压系统工作原理
(1)图2为主液压缸在自动模式下的运动曲线,根据产品型号选择所需的比例阀输出电压(V1,V2,V3)和相应的斜坡时间(t1,t2,t3),以满足快进、工进和返回的速度及运动平稳性等控制要求。最大快速空程下行和快速回程速度为3 m/min,慢速加压速度为40~250 mm/min。主液压缸在自动模式下的运动定位误差不大于±0.1 mm,速度误差不大于±5 mm/s。(2)旋钮转换开关处于自动模式状态,压力机实现主液压缸快速空程下行→慢速加压成型→停留保压→快速回程→初始位置停止的自动工作循环(如图3所示)。
(2)旋钮转换开关处于自动模式状态,压力机实现主液压缸快速空程下行→慢速加压成型→停留保压→快速回程→初始位置停止的自动工作循环(如图3所示)。压力机的自动成型过程:按下自动循环按钮且主液压缸处于初始状态→蓄能器充压,系统建压,当系统压力达到所需工作压力后触发压力继电器→主液压缸快速空程下行(电压V1,斜坡时间t1)→主液压缸快速伸出到位置2→慢速加压成型(电压V2,斜坡时间t2)→慢速加压运动到位置3,同时下缸跟随主液压缸后退→精确定位在位置3,停留保压(电压V4,斜坡时间t4,位置偏差±0.1 mm)→停留3 s结束→快速回程(电压V3,斜坡时间t3),同时下缸伸出→快速退回至位置1→精确定位在位置1停留,即自动循环延时(电压V5,斜坡时间t5,位置偏差±0.1 mm)→停留5 s结束→新的自动循环开始。
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于PLC的随动高精度冲孔剪切液压系统设计[J]. 武正权,程鹏飞,刘静香,韦游. 机床与液压. 2019(10)
[2]液压高压剪切机的研制[J]. 赵清祥,胡晓兵,张波,徐营利,杨雄. 机床与液压. 2018(20)
[3]大型钢管矫直机液压系统的优化与改进[J]. 徐根涛,黄杰. 液压与气动. 2018(10)
[4]多功能检测智能压力机控制系统的应用[J]. 徐丽,周锋,陈晖,戴鹏. 锻压装备与制造技术. 2018(03)
[5]高速冲床液压系统的动态分析[J]. 麦瑞缨,杨丽红,朱小明. 农业装备与车辆工程. 2018(04)
[6]矫平剪板机组控制系统设计[J]. 黄海龙,易俗,赵忠义,王朋朋. 机床与液压. 2017(10)
[7]复合伺服液压系统在压力机的应用[J]. 章晨昕,Eric Noppe. 轻工机械. 2017(02)
[8]高压大流量液压压力机液压系统原理及常见故障分析[J]. 禹智慧. 机床与液压. 2017(02)
[9]手动剪板机的自动化改造[J]. 艾建军,张德田,张东升. 机床与液压. 2016(04)
[10]基于FluidSIM-H的剪板机液压系统设计及控制[J]. 郭联金,宋成艳. 机床与液压. 2014(20)
本文编号:3523690
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